定宽机卡钢问题的浅析
作者:董如掌
来源:《科技风》2019年第27期
摘;要:在现代化热连轧生产线上,定宽机是一个重要生产设备。位于一次除鳞与R1粗轧机之间,可以提供最大350mm的调宽能力,为连铸机高效组产与宽度种类的多样性提供支撑。本文浅析了马钢2250生产线上定宽机卡钢的各种原因,为以后处理类似卡钢故障提供借鉴意义。
关键词:定宽机;卡钢;原因分析
近年来,工业上对于热轧板带的宽度有着各种要求,在连铸及热连轧技术的迅猛发展下,连铸坯的宽度调整技术得到广泛应用。为保证连铸生产的高效性与组产的灵活性,因此在热连轧板带产品生产线上配备定宽机也就成为了常态。 1 使用定宽机有以下明显的优越性
(1)可以减少连铸板坯的宽度种类和增加连铸坯的宽度,从而提高连铸机产量和稳定连铸机生产,大大提高连铸机的生产效率,为连铸机降低了能耗。
(2)提高了热轧带钢轧机的成材率。定宽压力机调宽有控制头尾形状的功能,尽管采用了 较大的侧压量,但板坯变形均匀,头尾形状得以优化,鱼尾大大减轻,切损也减小了。 (3)定宽压力机的调宽能力可以达到350mm。因此,板坯在定宽机的顺利通过就显得尤其重要。在马钢2250生产线的实际生产中,我们经常发现有板坯通过不了定寬机,我们统一把这个情况称之为卡钢。 2 卡钢的原因分析
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通过我们对2250定宽机卡钢现象进行的记录与分类总结,得出了以下几点原因: (1)板坯的来料原因。板坯来料的原因我们又可以分为板坯厚度的原因,板坯头尾宽度的原因及板坯头部的板型不好。马钢2250定宽机采用压力式顶进模式,在板坯进入定宽机之前,定宽机的入口夹送辊实行位置控制,板坯顶进之后采用压力控制。在入口夹送辊的位置控制中,我们将冷态状态下的板坯厚度(h)乘以热膨胀系数得出热态板坯厚度(H),将入口夹送辊的辊缝设定为比热态板坯厚度小8毫米(H-8)。
(2)定宽机前辊道的标高不一致。在长时间的生产中,辊道会发生磨损及底部支撑的变形,由于辊道标高不一致使得板坯在每根辊道上受到的摩擦力不同,板坯从而走不掉。在随后进行的检修中,我们重新修筑底座,更换磨损过度的辊道并保持高度的一致,此类问题得以解决。
(3)入口夹送辊内的压力传感器及液压阀的故障。入口夹送辊液压缸的有杆腔保持着100bar的背压,无杆腔一端连接着350bar量程的压力传感器,在撞击中通过压力的变化判定板坯是否进入。当压力传感器发生故障或者有杆腔一端的背压发生不稳定变化时,板坯就会在定宽机内卡钢。
(4)短尺坯造成板坯对中定位不准。在2016年的生产中,由于计划编排了许多从未生产过的长度7.5米以下的板坯,因此多次造成定宽机卡钢。这些长度7.5米以下的板坯在到达定宽机入口时不减速,导位也不做对中,板坯直接冲入定宽机,卡在入口夹送辊或者入口防拱辊处,跟踪物料却留在定宽机前。通过数据研究发现,导位对中对于长度7.5米以下的板坯存在控制缺陷。正常的辊道速度控制是(如下图所示):板坯头部到达入口导位处第一组热检3/4时,触发板坯的头部跟踪。当板坯到达第二组热检5/6时开始减速,通过两段减速将速度减为0,此时头部跟踪应该已经进入导位处第二组热检区域,然后导位再进行对中控制,对中完成后辊道重新启动加速,板坯正常轧制。但是对于短尺坯而言,由于导位处第一组和第二组热检之间的距离设置为7.8米,板坯会存在一段在第一组和第二组热检之间的空隙中的时间,而此时的程序无法判断板坯的实际位置,造成了板坯的跟踪丢失,板坯直接冲入。在随后的改进中,我们将板坯的来料长度分为不同的档次,根据长度的不同我们将板坯停留在导位的不同位置,并且对导位处第一组热检3/4增加相应的延时控制,适当的缩减第一组热检与第二组热检之间的距离,通过这些手段,我们成功的解决这类问题。
(5)宽厚板坯对中完成后的启动,造成辊道变频跳电。我们还发现在轧制某些宽厚板坯时,定宽机入口辊道变频器经常发生跳电现象。通过查看ODG数据,发现在辊道跳电时,入口导位开口度数值与板坯宽度一致。这说明在辊道启动时,导位并未打开,由于导位夹着板坯而造成辊道低频过载,从而跳电。随后通过将辊道在导位对中完成后等待1秒再启动的措施,成功的避开了导位卡钢的现象,从而解决这类问题。 3 结语
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在上述文中发生的定宽机各种卡钢情形,通过ODG,现场的排查与程序控制上的处理,解决了不少的问题,这对于以后处理卡钢情形具有很大的借鉴意义。
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